主题词:化肥 湖北化肥

湖北化肥三把砍刀降成本

2009-02-20 中国化工投资网
 

  可燃气测量仪、测氧仪使用过的电池,湖北化肥质检中心的员工会把它收集起来,用于电话机或空调的遥控器,让下岗的废旧电池“再就业”。这是湖北化肥降成本的一个细节。为了砍掉不必要的费用,湖北化肥从三个方面入手降成本。

   管理降成本。设备维修、原料采购占湖北化肥总成本的90%以上。设备出现故障,是选择购买新的,外送厂家维修还是自己修复,这三者之间,算起成本账来有很大的不同。为此,湖北化肥今年特别强化了设备管理:能修则修,该换才换。如动力厂锅炉给水泵的转子发生故障,维修车间技术组工程师高又平算过一笔账,送出去修要6万,购买新的转子要8万,自己修人工成本顶多1万,两台转子能自己修复的话,能为企业减少支出14万。为降低采购成本,湖北化肥加强了市场分析预测,把握住煤炭等大宗物资的采购节奏,综合考虑市场、储备和运输等多方面因素,合理安排库存;同时,严格物资采购计划管理,做好清仓压库、优化库存结构的工作。

  技改降成本。2009年,湖北化肥涉及节能降耗的技改项目不断投入使用。如尿素车间在蒸发一段新增一个加热器,把高压调温水由原来的循环加热器改到新的加热器换热,增加0.4MP的低压蒸汽,加大二氧化碳压缩机注汽量,平均每天可节约主蒸汽144吨。2月13日,气化装置又投用了一套脱氧槽乏汽回收装置。这套装置避免了汽提低压蒸汽直接向大气放空的噪音和浪费。按目前脱氧槽每小时外供水50吨测算,一天可回收脱盐水60吨左右。

  细节降成本。为降低办公费用,湖北化肥总经理带头将电脑打印纸双面使用;负责ERP的员工使用网络和总部顾问联系,尽量少打长途电话;质检中心员工对每一次分析后的尿素样、原料油、煤样都攒起来,积到一定数量,再送回采样车间,避免浪费。质检中心原来分析时使用定量滤纸和定性滤纸,价格较高,现在改用大张普通滤纸,用裁纸刀裁成四小张,一大张滤纸可以使用四次,降低了分析成本。湖北化肥还对基层单位会议室的大空调实行统一管理,并对温度设置做出具体限制。

  目前,湖北化肥对照先进,以设计为基础,以达标为目标,正在制定煤气化(000968行情,爱股)装置的达标生产方案,力图通过强化生产管理,提高装置负荷,把煤气化装置开出长周期;同时,严格执行成本核算制度,建立和完善车间、班组一级的成本控制网络,最大限度的加强可控成本的管理和控制。

 
相关报告
 
相关新闻
 
【研究报告查询】
请输入您要找的
报告关键词:
0755-82571522
 点击展开报告搜索框