塔西南化肥厂节能工作业绩显著
塔里木油田塔西南化肥厂将节能降耗工作落到实处,科学管理,积极采取有效措施,降低了原料气和燃料气消耗。截至目前,塔西南化肥厂两气消耗已由每吨1250标准立方米下降到1180标准立方米,每天可节约精制水360吨,有效降低了企业生产能耗。
塔西南化肥厂合成氨装置采用的是美国凯洛格公司MEAP工艺。近几年,化肥厂燃料气实际使用量都比设计值要高,两气消耗一直维持在1250标准立方米,合成辅锅烟道和过热器温度超过设计上限值,造成化肥厂大机组做功及换热器效率有所下降。
为彻底解决这一难题,今年8月,塔西南化肥厂成立了水、气节能等7个攻关小组。最终确定高压蒸汽使用量大主要有两个原因:一个是泄漏,另一个是高压机组的使用效率比较低下。由于高压组的调整会带来装置停车的难题。为此,攻关小组把目标锁定在减温减压站HV-86调节阀门的无功泄漏上。据化肥厂装备科仪表电气工程师蒲新江介绍说,从表面上看,调节阀行程都是关到位的,但实际上并没有关到位。根据泄漏量,技术人员判断行程可能有问题,把行程调到 5%,泄漏量减少了,最后又把行程调节到10%,泄漏得到了有效控制。
通过攻关小组的努力,两气消耗从1250标准立方米下降至1200标准立方米,攻关工作首战告捷。为顺势推进,攻关小组又对一段炉、辅锅等设备的使用状况和热能回收进行深入研究,并排出了锅炉使用燃料气效率的顺序图,发现从二段炉到快锅的使用效率在逐渐降低。攻关小组对热能回收进行了分析并采取有效措施,吨氨两气消耗从1200标准立方米降至1180标准立方米。
随着节能攻关工作的不断深入,截至目前,塔西南化肥厂日两气消耗下降4万标准立方米。同时,这个厂还成功解决了一段炉、快锅等蒸汽生产设备的超负荷运行问题,为两台大机组发挥最大功效奠定了坚实的基础。目前,合成装置大机组101-J和105-J两点振动均下降到正常值范围内,105-J两点温度也有所下降,且保持稳定。
通过这些优化措施,塔西南化肥厂给一线操作员工提供了更安全的操作空间。化肥厂合成装置一班运行工程师兼班长黄月展深有体会地说:“合成装置两气消耗降低后,增大了我们的操作弹性。由于辅锅烟道气温度降低20摄氏度,不仅延长了设备使用寿命,还提高了操作的安全系数。
统计数据显示:由于节省高压蒸汽措施到位,塔西南化肥厂每天节约的精制水,按每吨25元计算,可创经济效益9000元。
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