主题词:九江石化

九江石化二催分馏塔组对焊接成功

2009-04-13 中国化工投资网
 

  4月9日,在中国石化九江石化公司100万吨/年二套催化裂化装置检修现场,九江检安石化工程公司完成了分馏塔T201上段新、旧塔体组对焊接、热处理、管线安装、试压测漏等项目,顺利通过了九江石化机动处、监理公司等相关部门组织的联合检查验收,焊接合格率达98.8%,为九江石化二套催化装置实现开车一次成功创造条件。

   九江检安公司首次独立承担大型塔器设备现场吊装,二套催化分馏塔T201上段更新改造项目总投资2300万元,是此次九江石化二套炼油装置停工大检修重点主线检修项目,采用不锈钢和碳素钢复合板式材料,对塔体及管线进行材质升级改造。九江检安公司承担该项大型塔器制造和吊装任务,分馏塔T201是九江石化100万吨/年二套催化裂化装置中的核心设备,直径4.2米,更新段塔体长20余米,重78吨,将塔体分作两段制造,在现场吊装组对焊接。

  九江检安公司做好塔体组对焊接施工的危害识别与风险评估工作,凭借在以往塔器设备吊装中积累的成功经验,攻克了分馏塔新、旧塔体误差大、施工场地狭窄、高空立体交叉作业等设备现场吊装组对焊接过程中的诸多难题,于4月3日顺利完成了上段新塔体组对焊接。连夜冒着风雨接好电加热器,安装塔体焊接部位的电热板,包扎保温棉,并且做好防雨措施。4日,加紧进行分馏塔下段塔体热处理,按照工艺要求进行升温、恒温,以消除新、旧塔体组对焊接后产生的金属内部结构应力,6日,进行分馏塔大油气管线、塔内构件及外部旋梯平台焊接安装。8日,完成焊缝探伤、试压测漏。目前,正在加紧进行塔体防腐保温施工收尾,力争早日高标准完成二催分馏塔上段更新改造项目。

 
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