主题词:北台集团 三降 节能减排

北台集团盯准三降推动节能减排

2007-09-17 中国化工投资网
 

  2007年9月初,记者来到北台钢铁集团采访,在干熄焦建设工地上,看到建设者们正冒着高温挥汗奋战,施工步伐不断加快。这是北钢今年节能减排重要技改项目之一,该项目投资5.3亿元,建成投产后,每年可余热发电1.3亿度、节约用水260万立方米。同时,每年还减少烟(粉)尘排放量397.9吨。年节能降耗价值可达7000多万元。

  北钢如今已转变经济发展方式,把目光瞄准在“三降”上,即降低能源消耗、降低污染物排放、降低资源利用量。

  过去,北钢只是依靠那些陈旧的老高炉、老烧结、老焦化等设备不断扩张,不仅能耗高,环保装置也残缺不全,每年都排出大量的废弃物。公司领导告诉记者,当企业步入发展新时期后,我们开始醒悟,这种粗放式的生产方式不能再继续了,它不但破坏了环境,而且也降低了企业的经济效益,社会效益和经济效益“双损失”。

  为此,北钢从还清旧厂区历史欠账入手,变被动为主动。他们对一烧结、二烧结进行电除尘技改,为4座高炉出铁厂安装了电除尘器,续建了焦炉煤气脱硫设施,与大连理工大学合作研制出OA法污水处理技术。

  对于废弃物的循环利用和“吃干、榨净”是北钢在节能降耗减排中为企业创效的重要手段。北钢的高炉、转炉、焦炉等,每天都产生大量的煤气。为把这些污染源变成财富,北钢首先把发电厂8台燃煤锅炉进行煤改气,让它们以高炉煤气为燃料发电,并用发电余热搞集中供暖。里外一算账,不仅节约了资源,还为企业打造了一个新的发展领域和经济增长点。

  少用新水和少排污水,是北钢在用水上的追求。他们根据不同工序特点、不同水温水质,采取了不同的水处理技术。有的分区闭路,有的半径循环,目的是把污水消化在工艺流程中。目前北钢水循环利用率已达93%,今年上半年吨钢耗水已低于6吨,比去年下降了40%。过去,北钢一年要排放500万吨高炉炉渣和转炉废弃物,如今这些废弃物全部变成了宝贝,每年废渣利用的经济效益超过了3亿元。与“十五”相比,北钢的吨钢综合能耗下降了13.4%,可比能耗下降了10.7%,万元产值能耗下降了18%,工业粉尘排放量下降了60%,全年节能减排的经济效益达5亿元。

 
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