主题词:大耗能 扬子石化 节能

结束大耗能时代 扬子石化节能效果显著

2007-10-31 中国化工投资网
 

  江苏扬子石化股份有限公司加大投入改造装置,节能取得显著成效,耗能大户成节能大户。

  去年,该公司炼油厂采用国内专利技术,投资800万元,在炼油装置上实施了高温冷凝水闭式回收改造,平均每小时可有效回收冷凝水近 90吨,循环用到生产上,年节能效益达1600万元,半年就收回全部投资。此举为石化企业工业水循环利用作了成功探索,不仅节约能源和水资源,还减少了二氧化碳和二氧化硫酸性气体的排放。

  公司的关键设备乙烯裂解炉,生产过程需要高温,过去燃烧时的空气一直采用常温空气,不仅炉膛燃烧温度得不到科学有效控制,增加了操作调节难度,而且浪费能源。经过科学论证,公司决定增设空气预热器,将常温空气用装置富余低压蒸汽预加热,再送进裂解炉膛燃烧,既节省了燃料,也使裂解炉操作控制更趋平稳,延长了单炉运行周期。今年5月起,公司开始推广这项节能改造,每年可以省下近7000吨燃料,两年就可以收回投资。

  夏季高温,为了确保各种罐内储存的物料安全,需要用水喷淋储罐降温,过去一直都是用水厂提供的工业水,喷淋系统每年有4个月处于投用状态,平均每天喷淋20小时以上,每小时消耗工业水20吨左右,喷淋后便直接排入下水系统,按每吨工业水内部结算价2元计算,一年就要耗费近10万元。公司相关部门经过对比分析,决定改造喷淋系统,将工业水喷淋改为循环水喷淋。这一改造项目充分利用了装置现有条件,将喷淋系统接入现有的装置循环水上水管线,在罐区开挖喷淋水蓄水池,喷淋水经过滤处理后由水泵输送到循环水回水管线中,循环水价格只是工业水价格的1/9,经济效益十分明显。今年入夏以来,扬子石化已经成功地投用了喷淋水循环系统,在节水减排的同时,也确保了储罐的安全。

 
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